压延机案例研究- CD卡尺控制和薄板断裂

美国南部的一家工厂要求Valmet专家协助,特别是对其在线单夹压延机进行工艺和状态审计。主要目的是改善CD卡尺的控制和板材断裂后的恢复时间。

最初的行动

维美压延机专家抵达工厂,在与工厂人员会面后,观察了机器操作CD卡尺控制在关闭前一天。

在停机期间,采集了顶部和底部cc辊的温度和粗糙度分布,没有显示出令人惊讶的结果。然后检查压延机顶部辊和气缸安装枢轴的任何线性运动,这将表明松动或磨损枢轴衬套。这是通过打开和关闭nip和观察运动来完成的。没有观察到松动,但是发现了其他问题。

寻找更深……

在OPEN模式下,上辊医生对辊没有均匀的夹紧。在关闭模式下,上辊在抚育侧打开1/2英寸,在驱动侧刚好接触。(在这种情况下,医生也没有均匀地夹紧,因为它安装在轴承座上。)

1/2英寸的间隙被跟踪到气缸杆端的“恒定”释放(相反)压力。压力被错误地设置为650 PSI。该压力设置为600psi,用于PLC程序方程中的cc辊凸顶压力设定值计算。

在将相反的压力调整到正确的设置压力600psi后,压延器OPEN功能只扩大了抚育侧的间隙,但辊子不会上升。手动操作“高压打开”电磁阀,将系统压力传递到油缸的抽油杆一侧,使上辊按设计升起。

检查电磁阀接线发现没有电压被应用到电磁阀在开放模式。这是通过纠正PLC逻辑来解决的,因此这与压延器OPEN螺线管同时通电。实际安装的接线也被发现与原始电气图纸不同-液压电磁阀线圈被连接到错误的输出。这一点被纠正了。

进行电子刻印

在修正了液压加载螺螺管控制逻辑后,将E-Nip橡皮布放置在底部辊的顶部,从而对5层辊的操作提供了非常有价值的见解。

在CLOSE模式下,抚育侧压弯小于驱动侧压弯。在50 PLI时,剖面显示出较低的趋向侧负荷,并且有轻微的过顶。在75 PLI时,抚育侧负荷与驱动侧负荷差异较小,但抚育侧负荷仍较低。趋向侧偏置为+15%,虽有所改善,但未消除差异。在125 PLI时,照料侧和驱动侧负荷之间的相对差异似乎再次改善。接下来,通过仅调整上辊“底鞋”冠偏置来解决过冠状况。偏置值为-25%时,可获得相对平坦的压入曲线。

一个惊人的发现!

将上辊凸度偏差返回到“零”设置,然后将下辊凸度偏差设置为-20%进行观察。这产生了一个有趣的结果。

底部辊的凸度偏差只改变了中心区域

底部辊的凸度偏差仅改变了中心区(2区)压力。这一动作对于固定轴带轧辊是错误的,当轧辊由自加载轧辊转换时应该进行更改。辊的所有区域都应该改变压力,以实现均匀的凸度变化。单独的,单独的区域偏差设置应该可用于独立于顶部偏差调整的轮廓调整。

建议

修改控制王辊辊带压力的PLC程序,为固定轴型凸度控制辊提供正确的辊带控制。程序仍然控制着区域压力,就好像轧辊仍然是自加载式轧辊一样。该方案需要修改的主要领域是:

  • 修改King roll“crown调整偏差”,使所有区域压力从此设置改变相同的压力量。
  • 修改操作员界面(DCS),提供单独的区域偏差作为直接压力调整,这是独立于皇冠调整偏差。
  • 修改DCS上的操作员控制屏幕,以提供King辊区压力的CD概要视图。最佳筛管的滚压区与卡尺剖面和热剖面仪驱动器位置在同一筛管上。

在进行了建议的更改后,CD卡尺控制得到了显著改善,薄片断裂减少了。

这个案例研究只是在日历过程和条件测试中可能发现的一个例子。是时候和你的Valmet代表确认你的日历了吗?