Lee&Man PM 15烘干机部分重建:更好的Runnability和更快的尾螺纹

Lee&Man烘干机段重建参考Valmet

通过将第四和第五台干燥机组中的双毡缸转换为单毡缸,Lee&Man能够提高运行能力,并缩短其PM 15的穿线时间。

Lee&Man Paper Manufacturing Ltd是中国领先的造纸公司之一。其东莞红梅厂是pm15的生产基地,后者是2011年由valmet供应的制板机。最初,该集团打算在越南建造这台机器,用于生产卡夫飞机,其基本重量范围为120-250克/米2。但是,2010年,计划发生了变化,而本集团最终建成中国红梅,下午15点,产生100-140克/米的低基重等级2

由于包装用纸市场的挑战,利文想要开始
生产低于100克/米的纸张2。不幸的是,在生产过程中,试验导致了机器运行不良和大量的故障。烘干机部分的重建似乎提供了一个解决方案,磨坊选择了瓦尔梅特的工作。

重建的目标是提高生产效率,生产较低的基础重量弯曲和衬里在100克/米以下2,减少停机次数,减少计划外停机时间。

升级,修改和新安装

瓦尔梅特将第四和第五烘干机组从双层毡制改为
single-felted汽缸。瓦尔梅特把气瓶升级到Valmet烘干机Vac辊子1通过在现场钻孔和挖掘它们,导致更好的Runnability。滚动几何优化,修改了机械驱动器,并重建还包括新的维美特网稳定器2吹盒子和口袋呼吸机。

为了提高第一、第二和第三组烘干机的卷筒纸的稳定性和清洁度,维美特公司对现有卷筒纸稳定器SR吹箱进行了升级,并改进了尾部穿线Valmet尾螺纹单面料B.3.通过安装一个创新的Valmet Doctor Holder Compact4。Valmet的供应范围还包括安装和勃起监督,调试和启动支持。

所有目标实现

2013年4月,在十天关机后,PM 15在成功开始。
根据李国福, PM 15生产经理,机器能够
生产70-90克/米2在重建后的第一个月被淘汰,比以前更好的效率近3%。烘干机中的薄片休息部分下降了60%,没有计划关闭时间30%。

“当生产70-90克/米时,机器只有十个卷筒纸2以1,000米/分钟的机器速度燃烧,“他继续。“我们对重建的目标 - 更好的Runnability和短尾穿线时间 - 已经完全实现了!我们很乐意做出正确的决定。“

SymRun升级带来了显著的能源节约

“利文是中国纸业和纸板市场的领导者,因此我们有强烈的责任减少CO2排放,“指出陈黎明,Lee&Man项目部的高级经理。

在技​​术澄清阶段,Lee&Man和Valmet达成了关于减少干燥器部分和相关空气系统的电力消耗的共同理解。“自项目启动会议以来,我们一直关注能源消耗。结果,在网稳定器SR吹箱升级后供应空气的风扇功率降低了约30%,而真空水平提高。由于Valmet的技术,这一切都是可能的,“陈黎明解释道。

李国福,下午15个生产经理:通过转换从第四和第五台烘干机组中的单一毡缸,Lee&Man能够大大缩短下午15点的休息时间。 陈明林,项目部门,李&人(左)高级经理,Zhenmer改进主任Zhang Yanchuan,Valmet中国,握手追随成功的项目。

下午15点前未来的未来

烘干机部分重建后,未来为下午15点看起来很明亮。“我们非常有信心李和人红梅现在将能够向逃离
市场在一个完整的基础重量范围内,”陈黎明评论。“此外,在烘干机组重建后,有更少的网收缩,导致网络比以前更宽。我们正在研究这种更宽的纸是否能让我们生产出更畅销的纸。”

1早些时候被称为空气罗尔斯
2
早期被称为symrun
3.
早期称为单力加
4
早期被称为LiteCompact


我们认为Valomet是纸机械和技术的顶级供应商。其优势包括重建,广泛的流程和专业项目管理的长期经验。“
Lee&Man Paper的首席执行官Edmond Lee